钡渣在td生产线上的应用试验

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含钡废渣一般是由钡盐化工厂废料和重晶石尾矿等而来。含钡废渣中可溶性钡盐会污染环境,国内外对其进行处理也十分慎重[1]。随着化工工业的发展,含钡废渣在我国的产生量越来越大,含钡废渣作为水泥矿化剂的理论研究已比较成熟,但生产应用实践较少[2]。本文通过两条t/d生产线进行钡渣应用的生产试验,研究钡渣对烧成工艺及熟料性能的影响。

1 原料化学分析

  生产试验所用原材料化学成分见表1。

表1 原材料化学成分 %

2 配料方案及试验方法

  由于钡渣硫含量较高,掺加量不宜过高,试验时分别掺入0.8%和1.6%的钡渣替代石灰石进行试验。熟料率值范围设定为:KH=0.90±0.03,n=2.55±0.10,P=1.45±0.10,实际配比见表2。

表2 原材料配比    %

  为减小试验过程中因结皮对窑系统的影响,安排专人加强对系统结皮的监控及清理。钡渣下料口设置在石灰石均化库至生料磨区间的输送皮带上。

3 试验结果

  30天为一个配比的试验周期,选择后20天较稳定数据进行统计分析。熟料矿物组成及窑运转情况见表3,熟料物理性能见表4。

表3 熟料率值、矿物组成及窑运转情况

表4 熟料物理性能

  由表3可见,加入0.8%钡渣熟料中的C3S含量较试验前有所增加,但加入1.6%钡渣时C3S含量降低;加入0.8%钡渣熟料中fCaO含量降低,1.6%钡渣fCaO则升高;加入钡渣会使熟料中SO3含量增加;加入0.8%钡渣预热器结皮较试验前明显,加入1.6%钡渣预热器结皮严重,影响生产;0.8%钡渣能有效降低熟料煤耗,吨熟料节约标煤1.96kg。

  由表4可见,钡渣对熟料凝结时间及标准稠度用水量影响较小;0.8%钡渣的加入可以提高熟料的各龄期强度,但掺量为1.6%时,熟料强度明显下降。

  综上,确定0.8%的钡渣为试验最佳掺量。熟料形成过程中,Ba2+进入C2S晶格结构中,引入缺陷提高了C2S活性,促进煅烧过程中fCaO的吸收速度,加速C3S的形成[3-4]。钡渣中含硫量较高,过量的钡渣会使液相提前出现,液相量增加,从而导致C3S形成过快,包裹部分C2S,使其不能充分吸收CaO形成C3S,熟料中C3S含量也会因此偏低。钡渣中的S与Ba共同作用,一定程度上改善了熟料烧成,但只有适宜掺量的钡渣才会对工艺及熟料性能有益。

  结皮的原因主要是由于窑和分解炉中的煤粉燃烧不完全,部分在预热器中燃烧,引起局部高温,还有钡渣中的硫和钡等微量元素,以及原燃料中有害组分(碱、氯和硫等)循环富集。试验中预防结皮的措施:1)采用旁路放风系统,即将窑尾高温烟气在预热器前从“旁路”中分离出一部分,与冷风混合,使以气相形态存在的挥发物冷凝在飞灰上,由除尘器将此飞灰收捕下来排出窑系统,以减少有害组分的循环。2)均化钡渣,避免钡渣成分的大范围波动。3)提高窑速,降低窑内填充率,加大高温风机转速,增加清理频次。

4 微观分析

  对掺0.8%钡渣的熟料进行岩相分析,岩相照片见图1。

图1 掺0.8%钡渣的熟料岩相图

  由岩相分析可知,A矿呈规则的板状和长柱状,晶体发育良好,部分A矿出现环带结构,经1%的NH4Cl溶液浸蚀后显蓝色和棕色,熟料中A矿和B矿分布均匀,其粒度大约在20~40μm。B矿含量较少,大多呈圆粒状、表面有交叉双晶纹,大多分布在A矿周围中间相里。黑色中间相呈较小(<10μm)的无定形颗粒分布在白色中间相里。白色中间相的含量偏多。在观察中见到少量CaO颗粒分布在中间相里。铝酸盐矿物结晶均匀细小,说明该熟料煅烧温度基本正常,熟料的冷却较好。

5 结论

  在煅烧水泥熟料时加入适量的钡渣,在一定程度上可以提高水泥熟料的强度,改善生料的易烧性。在实际生产中,要把钡渣与生料混合均匀,减少窑系统的结皮现象。

作者单位:中国联合水泥集团有限公司

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